產(chǎn)品:濃縮糖漿
背景:
本案例涉及的產(chǎn)品為18g/杯的濃縮糖漿,屬于餐桌甜味劑,成分是果葡糖漿(高果糖漿)和甜味劑,糖度為64ºBrix,在飲用咖啡或紅茶時作為甜味劑使用。濃縮糖漿的微生物指標(biāo)是商業(yè)無菌,保質(zhì)期半年,屬于超高溫滅菌無菌包裝產(chǎn)品。超高溫瞬時殺菌(UHT)是將食品在瞬間加熱到高溫而達(dá)到殺菌目的。UHT法的殺菌溫度為135~145℃,僅需3~5s就可以將微生物及其孢子完全殺死。產(chǎn)品采用聚乙烯杯和鋁箔蓋無菌包裝。
本案例涉及的生產(chǎn)企業(yè)是一家中等規(guī)模的合資企業(yè),大部分產(chǎn)品出口。
本案例涉及的產(chǎn)品濃縮糖漿的工藝流程為:
各種原輔料→溶解混合→超高溫滅菌→冷卻→無菌灌裝
質(zhì)量事件:
2006年5月起,陸續(xù)收到顧客投訴,反映在生產(chǎn)日期之后1個月左右會發(fā)現(xiàn)濃縮糖漿杯內(nèi)有霉菌生長,產(chǎn)品投訴率約為十萬份之三。
調(diào)查分析:
為解決問題,我們進行了從UHT滅菌系統(tǒng)到無菌包裝系統(tǒng)的系統(tǒng)檢查:
1.一部超高溫滅菌機同時供應(yīng)兩部無菌包裝機包裝,只發(fā)現(xiàn)其中2#包裝機包裝的產(chǎn)品有霉菌生長,而同時包裝的1#包裝機包裝的產(chǎn)品未發(fā)現(xiàn)問題。
排除了由于超高溫滅菌系統(tǒng)滅菌不徹底而造成霉菌殘留的假設(shè),初步斷定瞬時超高溫滅菌后,在2#無菌包裝機的管道和包裝設(shè)備中存在著二次污染。
2.兩部包裝機是由相同的人員清洗消毒及包裝生產(chǎn)的,查生產(chǎn)記錄與清洗消毒記錄,并詢問相關(guān)人員,一切按照同一操作規(guī)程執(zhí)行。
排除了由于車間的監(jiān)管力度不夠,清洗消毒人員衛(wèi)生意識不強,未按照規(guī)程對其中2#機嚴(yán)格進行清洗消毒所致,進一步斷定2#無菌包裝機的管道和包裝設(shè)備中存在著二次污染。
3.濃縮糖漿的生產(chǎn)和包裝設(shè)備是為生產(chǎn)低粘度淡奶而設(shè)計的,后來用于生產(chǎn)和包裝濃縮糖漿。在更換產(chǎn)品后,發(fā)現(xiàn)糖漿溢缸的問題發(fā)生,但一直未得到徹底解決。
經(jīng)查明糖漿溢缸的原因是:由于糖漿為64ºBrix,粘度較高,使進入包裝機產(chǎn)品缸的三通閥的閥門關(guān)不嚴(yán)(生產(chǎn)低粘度淡奶時無此現(xiàn)象),造成生產(chǎn)時2#機的糖漿會溢出缸,溢缸后的糖漿反流入風(fēng)管(風(fēng)管的作用是使無菌設(shè)備的無菌通道保持正壓,不讓外界不潔空氣進入),并蔓延到設(shè)備的風(fēng)管的各個出口,造成污染。當(dāng)糖漿在管道中風(fēng)干、結(jié)焦,可能會暫時堵塞無菌通道出風(fēng)管,造成通道的風(fēng)壓不夠,無菌通道處于負(fù)壓狀態(tài),致使外界的霉菌進入產(chǎn)品包裝內(nèi)。
根據(jù)現(xiàn)場的調(diào)查分析發(fā)現(xiàn),三通閥不能關(guān)閉原因是糖漿的粘度較高,在管道中對彈簧的膜片造成向上的壓力,當(dāng)壓力過大時,整個閥芯被上頂,不能關(guān)閉。我們測得以下數(shù)據(jù):在管道行水的情況下,測得管道的壓力為零;在管道行糖漿的情況下,測得管道壓力為100PSI,將糖漿的灌裝溫度由30℃升高為50℃,壓力由100PSI降為50PSI。
4.在對包裝機設(shè)備進行徹底的清洗的過程中發(fā)現(xiàn),2#機灌裝膠管中3個灌裝膠管有2個已老化破損,未能保證灌裝頭在無菌灌裝時完全處于密封狀態(tài),現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)糖漿已泄漏進入未經(jīng)消毒的與外界連通的部分,由此,霉菌也有可能從灌裝口進入產(chǎn)品中。
整改措施:
此次問題發(fā)生的主要原因在于,當(dāng)濃縮糖漿新產(chǎn)品在原來生產(chǎn)和包裝生產(chǎn)低粘度淡奶的設(shè)備上生產(chǎn)時,未重視從一開始更換產(chǎn)品就發(fā)生的三通閥關(guān)不嚴(yán)導(dǎo)致的溢缸問題,雖然新產(chǎn)品開始生產(chǎn)時,曾對其微生物進行了驗證,確定產(chǎn)品符合商業(yè)無菌,但當(dāng)外界條件惡劣時,設(shè)備存在的問題馬上惡化,造成了產(chǎn)品內(nèi)的霉菌生長。
為從根源上解決問題,需要制定《新產(chǎn)品、新設(shè)備評審、驗證、確認(rèn)管理規(guī)定》,要求新產(chǎn)品或新設(shè)備在上馬前,都必須按照管理規(guī)定執(zhí)行,在使用(更改)前要進行評審、驗證,發(fā)現(xiàn)設(shè)計中任何問題和不足,根據(jù)需要采取相應(yīng)糾正措施,并負(fù)責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。
具體措施如下:
1.為改善閥門不能密封的問題,采取以下方案
a) 更換了三通閥的膠圈,在閥門的彈簧下加了墊層,加強了彈簧的彈力。
b) 將原有內(nèi)徑6mm的產(chǎn)品管道更換為8mm,降低糖漿對管道的壓力。
c) 將灌裝溫度由30℃提高為45℃灌裝,包裝時控制管道壓力在30~50PSI。
2.設(shè)備使用的灌裝膠管按規(guī)定是50次更換,以前是2~3個月就會達(dá)到更換次數(shù),但由于今年上半年機器開動的次數(shù)較少,此次使用的灌裝膠管已安裝使用了5個月,至今的使用次數(shù)為30次,未拆機更換。現(xiàn)已同時更換了兩部機的灌裝膠管,且為保證產(chǎn)品質(zhì)量,規(guī)定不按使用次數(shù),灌裝膠管裝上后2個月必須更換。
3.生產(chǎn)中嚴(yán)密注意設(shè)備特別是三通閥的運行情況。定期將拆開三通閥和風(fēng)管檢查是否有糖漿泄漏的情況,并檢查灌裝膠管是否有破損。品管部對產(chǎn)品加強抽樣和檢測。
通過具體實施以上的整改措施,效果如下:
1.通過更換三通閥的膠圈,加強彈簧的彈力,更換了大管徑的產(chǎn)品管道并采用45℃灌裝后,管道的壓力控制在30~50PSI,未再出現(xiàn)閥門關(guān)不嚴(yán),糖漿溢缸的問題得到徹底解決。
2.通過對產(chǎn)品的抽樣檢測和從顧客投訴率為零的反饋,產(chǎn)品中產(chǎn)生霉菌的問題得到了徹底解決。
工作體會:
1.當(dāng)設(shè)備的零件更換頻率是以使用的次數(shù)而不是以使用時間計算時,要考慮到零件的特性,是否會隨時間或溫度出現(xiàn)老化,需要具體問題具體分析,執(zhí)行定期檢查制度。
2.需要加強各層員工的問題意識和迫切感。如果生產(chǎn)人員總覺得少許問題不會造成大礙,就會放松警惕,使重復(fù)問題多次發(fā)生,直至釀成嚴(yán)重質(zhì)量事故。在生產(chǎn)過程中如有異常情況被掩蓋,未尋找造成異常狀態(tài)的原因,不重視上報,都會為重大的質(zhì)量事故埋下隱患。
3.當(dāng)生產(chǎn)中出現(xiàn)難以解決的設(shè)備或質(zhì)量等系統(tǒng)問題時,應(yīng)組織各相關(guān)部門從各種角度對此問題舉行評估,確定問題的重要性和緊急性,得出處理意見,并盡可能地進行整改,以避免埋下質(zhì)量隱患。